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新疆伊力特玻璃制品有限公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新,實(shí)現了快速發(fā)展,2008年上半年,共完成乳白酒瓶1044萬(wàn)只,完成年計劃53%,比上年同期增長(cháng)28%,銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)12.7%,實(shí)現利稅同比增長(cháng)11.5%。
據了解,該公司自2005年5月投產(chǎn)以來(lái),立足區位優(yōu)勢,以質(zhì)量為導向,以創(chuàng )新為目標,加強了生產(chǎn)設備管理和工藝指標分析、控制。重視員工思想政治工作建設,采取“請進(jìn)來(lái),送出去”的形式,加大職工培訓力度,開(kāi)展崗位練兵,鼓勵員工技術(shù)創(chuàng )新,將自主創(chuàng )新作為公司提升競爭力、贏(yíng)取市場(chǎng)的制勝法寶。
2007年,公司對供料道缺點(diǎn)進(jìn)行了改造,數控機料道由原來(lái)的1.8米增至2.6米,解決了玻璃強制冷卻造成的析晶和料滴溫度不均勻的問(wèn)題,通過(guò)近兩個(gè)月的生產(chǎn)證明,達到了自然冷卻、均衡降溫的目的,料液質(zhì)(文章來(lái)源:華夏酒報·中國酒業(yè)新聞網(wǎng))量有了很大的提高。成品合格率從80%提高到了88%以上,月產(chǎn)量提高近15萬(wàn)只,平均每只成本降低了0.01元。
2007年3月,公司利用邊角料在司爐車(chē)間煤氣發(fā)生爐釬孔周?chē)附恿藞A形邊蓋,使用防臭地漏原理對釬孔進(jìn)行封閉,使每噸玻璃煤耗量得到了有效控制,從原來(lái)的0.6噸降至0.55噸。同時(shí),公司針對退火爐兩側及頂部保溫不好,造成散熱大、耗能高這一情況,對其添加了保溫層,在降低煤氣消耗的同時(shí)也降低了工作環(huán)境的溫度;并根據生產(chǎn)實(shí)際,將退火窯延長(cháng)了2.5米,使退火窯的總長(cháng)度達到25米,不僅延長(cháng)了瓶子的冷卻時(shí)間,降低了瓶子的表面溫度,提高了產(chǎn)品的理化性能,還解決了由于瓶子燙手,不便檢驗操作的問(wèn)題,降低了漏檢率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。此外,2007年,公司通過(guò)節能減排、修舊利廢節約成本50多萬(wàn)元。
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